兩相8拍程序,也是對網上找的程序進行時序修改:
//八拍,半步:(+A)(+B)--(+B)--(-A)(+B)--(-A)--(-A)(-B)--(-B)--(+A)(-B)--(+A)--
int Pin0 = 8; //A
int Pin1 = 9; //A'
int Pin2 = 10; //B
int Pin3 = 11; //B'
int _step =0 ;
boolean dir = true;//正反轉
int stepperSpeed = 1500;//電機轉速,XX us一步, larger than 1500um
int stepN =0;
void setup()
{
pinMode(Pin0, OUTPUT);
pinMode(Pin1, OUTPUT);
pinMode(Pin2, OUTPUT);
pinMode(Pin3, OUTPUT);
}
void loop()
{
switch(_step){
case 0:
digitalWrite(Pin0, HIGH);
digitalWrite(Pin1, LOW);
digitalWrite(Pin2, HIGH);
digitalWrite(Pin3, LOW);
break;
case 1:
digitalWrite(Pin0, LOW);
digitalWrite(Pin1, LOW);
digitalWrite(Pin2, HIGH);
digitalWrite(Pin3, LOW);
break;
case 2:
digitalWrite(Pin0, LOW);
digitalWrite(Pin1, HIGH);
digitalWrite(Pin2, HIGH);
digitalWrite(Pin3, LOW);
break;
case 3:
digitalWrite(Pin0, LOW);
digitalWrite(Pin1, HIGH);
digitalWrite(Pin2, LOW);
digitalWrite(Pin3, LOW);
break;
case 4:
digitalWrite(Pin0, LOW);
digitalWrite(Pin1, HIGH);
digitalWrite(Pin2, LOW);
digitalWrite(Pin3, HIGH);
break;
case 5:
digitalWrite(Pin0, LOW);
digitalWrite(Pin1, LOW);
digitalWrite(Pin2, LOW);
digitalWrite(Pin3, HIGH);
break;
case 6:
digitalWrite(Pin0, HIGH);
digitalWrite(Pin1, LOW);
digitalWrite(Pin2, LOW);
digitalWrite(Pin3, HIGH);
break;
case 7:
digitalWrite(Pin0, HIGH);
digitalWrite(Pin1, LOW);
digitalWrite(Pin2, LOW);
digitalWrite(Pin3, LOW);
break;
default:
digitalWrite(Pin0, LOW);
digitalWrite(Pin1, LOW);
digitalWrite(Pin2, LOW);
digitalWrite(Pin3, LOW);
delay(1000);
break;
}
if(dir){
_step++;
}else{
_step--;
}
if(_step>7){
_step=0;
}
if(_step<0){
_step=7;
}
delayMicroseconds(stepperSpeed);
//delay(stepperSpeed);
stepN++;
if(stepN>=400)
{
dir = !dir; //after turning 400 stepps, change direction.
stepN =0;
_step=10;//pause
}
}
結論:
兩段程序均可以運行良好,空轉時沒有丟步。但當時間間隔調小到一定程度后,電機無法轉動。四拍時為2000us,八拍時1500微秒。沒有細調,可能與負載有關。動力老男孩文章中寫的是1500us,但我的電機無法運動,是否和電機型號不同有關。 這個間隔決定了電機的轉速,因此這里的步進電機空載轉速在四拍時約為2.5轉每秒(rps),八拍時約1.67rps。注意:四拍時電機200個脈沖1圈,單步步距1.8度;八拍時400個脈沖1圈,單步步距0.9度。如何進行更高的細分?
步進電機調速主要是調整脈沖頻率,所以lm298n的兩個pwm波接口EnA、EnB直接接5v。
實驗了小角度擺動,擺角9度時,理論可達40*1.67=66.8Hz,以后可以嘗試測量是否達到。
當電機不動時,如在loop()中用delay,電機使能,電流很大(超過1A),因此這里將電機停止運動時直接全部置低,電流就很小了(最大電流200ma),但停止時無法保持位置。這一矛盾應該采用閉環控制克服。